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炼铁高炉煤气布袋除尘器改进措施跟清灰系统影响分析

2022-03-28 09:13:43

  【一】、攀钢高炉布袋除尘器改进措施
  针对攀钢高炉布袋除尘器运行中出现的问题,经过认真分析,找出了造成上述问题的原因,并利用边改造、边调整边生产的方法进行摸索,基本解决了重力除尘器(DC)温控系统及布袋除尘器(BDC)排灰系统的问题,并提出了进一步解决布袋除尘器(BDC)排灰系统仍存在问题的方法。
  1、重力除尘器(DC)温控系统故障的解决
  (1)针对重力除尘器(DC)温控系统两块流量计不准,我们利用4#高炉休风的机会进行了改造。使两块流量孔板的前、后直管段符合安装要求,使计量尽量准确,同时也为重力除尘器(DC)温控系统实现自动提供了条件。
  (2)针对重力除尘器(DC)喷雾温控系统设计与攀钢生产实际不符,重力除尘器(DC)入口喷嘴阀门开关信号混乱,起喷时喷水量过大,重力除尘器(DC)内煤气温度下降过快,我们增设了重力除尘器(DC)喷雾警报装置,对部分喷嘴进口阀门进行控制,以控制瞬间喷水量,同时改进喷嘴进出口阀门的开关信号,使进出口阀门几乎同时打开,并调整阀门执行气缸的动作角度,避免了原来进口阀开完后,出口阀才开始动作造成的喷水量过大,粉尘粘结的现象。
  通过上述改造和调整,实现了重力除尘器(DC)喷雾温控系统的自动和手动控制,从而保证了布袋除尘器(BDC)入口煤气温度<200℃,保证除尘器布袋的使用寿命。
  2、布袋除尘器(BDC)排灰系统问题的解决
  (1)解决均压布袋积灰堵塞问题的措施
  ①取消粉尘箱的均压管道上的节流孔板,保证反吹效果。
  ②对蒸汽冷凝水箱进行改造,避免冷凝水滴在粉尘箱上,让排压布袋保持干燥。
  (2)解决螺旋输送机和双轴搅泥机排灰口堵塞问题的措施
  ①将泥浆泵出口管由一路改为两路,使泥浆泵可以两台同时运转。
  ②改变旋转阀的转速,由原来的20Hz改变为12Hz,降低旋转阀的排灰速度和能力。
  ③将双轴搅泥机上的电磁阀改为电动球阀,使之可靠切断水源。
  ④防止泥浆浓度上升,对双轴搅拌机与泥浆搅拌槽进行改造,将其水源分开,并增设一路水源,确保水源供应,另外及时开泥浆泵。
  (3)针对泥浆输送系统给浓缩池造成冲击负荷,造成浓缩池出口循环水悬浮物超标问题,我们采取了上述的延长排灰时间、改变旋转阀的动作频次等措施外,还采取了以下措施:
  ①将泥浆泵出口管道就近直接排入到原双文系统的污水池,减短泥浆管道长度;②在污水池中从二文供水主管上引一条供水管道至污水池底部,并增设相应的喷嘴,对泥浆进行搅拌、稀释,再通过提升泵均匀地抽到一文回水高架渡槽回到浓缩池,将冲击负荷变为均匀负荷,以保证浓缩池出口循环水指标合格。
  钢铁行业是布袋除尘器应用的传统行业,也是袋收尘器应用。我国国民经济的快速增长,对钢材需求进一步增大,钢铁的产量也逐年提高,单机布袋除尘器行业也保持了较高的增长势头。
  【二】、除尘布袋清灰系统对除尘器寿命的影响规律分析
  随着环保标准的提高和布袋除尘器应用技术的飞速发展,布袋除尘器被广泛应用于各种烟气净化工艺中。除尘布袋影响布袋除尘器性能和质量的因素非常多,国内各除尘器厂家的试验条件、技术力量、装备条件不同,对除尘器质量、性能关注程度也不同。所以电厂专用除尘布袋在设计制造过程中,往往会从成本、工艺角度出发降低关键部件的设计性能,这些变化可能不为用户所关注,但却是影响除尘器性能的重要因素。
  电厂专用除尘布袋是布袋除尘器核心,滤料是其稳定运行的关键,清灰技术直接影响布袋除尘器的使用寿命及性能,较小的清灰强度不能较好地实现清灰,过大清灰强度(高压)又容易加速除尘布袋磨损,影响除尘布袋的使用寿命。目前布袋除尘器在应用方面还不够理想,仍然存在较多问题,如滤料技术不过关,除尘器的气流组织不均,除尘布袋清灰设计不合理等,但关键还是清灰不善导致除尘布袋的能力差,烟尘覆盖或渗透进入除尘布袋纤维层中难于清除,造成除尘布袋的过滤性能急剧下降,如除尘布袋短期内就发生糊袋、系统运行阻力过大等。因此布袋除尘器清灰技术的研究对系统优化设计及保证滤料使用寿命具有重要作用,目前对弹性滤料清灰技术的研究主要集中在清灰机理和分析清灰影响因素上。
  提高布袋除尘器的寿命关键要从提高除尘布袋的寿命入手,关注设备选型、参数设计、制造、运行监测等因素。其中清灰系统的设计甚至比滤料技术的发展显得为重要。对脉冲布袋除尘器,除尘布袋寿命的长短成为影响布袋除尘器运行成本的重要环节,其中除尘布袋的寿命除了与除尘布袋材质有重要关系,非滤料因素还有重要影响。尤其是清灰压力、清灰方式、脉冲电磁阀的选择等。

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